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數控液壓板料折彎機故障診斷與維修(一)

發(fā)布時間:2017-07-28 瀏覽次數:5194

  數控液壓板料折彎機故障診斷與維修(一)-柏煜液壓

某WE67K-63/2500型數控液壓板料折彎機數控系統(tǒng)為荷蘭Delem的DA-24e折彎機專用數控系統(tǒng);液壓系統(tǒng)為德國博世( Bosch)折彎機專用液壓系統(tǒng);后擋料(X軸)由MT30M4-38直流伺服電動機驅動,帶編碼器,半閉環(huán)控制;滑塊(Y軸)是由液壓系統(tǒng)的液壓缸帶動、光柵尺位置檢測、數控系統(tǒng)控制的電液同步控制。該機床在使用過程中多次發(fā)生故障。

  液壓系統(tǒng)(1)機械故障

 ?、俟收犀F象這臺機床在安裝調試好后不久,加工時發(fā)現X軸(后擋料)在折彎定位時定位不準確,且在連續(xù)折彎時有誤差不斷累積的現象,如連續(xù)折彎4次,工件尺寸誤差超過0.30mm,即相當于重復定位4次,定位精度誤差累積超過0.30mm。還發(fā)現,每次開機定位精度在0.05~0.10mm之間無規(guī)律地變動。

 ?、诠收戏治龊团懦鶕收锨闆r分析,按常規(guī)問題應出在:a.后擋料(X軸)傳動鏈存在間隙或轉動;b.最遠點行程開關安裝松動或老化,觸點接觸不良,從而引起每次開機定位精度誤差。檢查電動機與絲杠聯軸器及用百分表檢查絲杠軸向竄動,均正常;檢查行程開關,其安裝牢固,無松動現象,將其更換為同型號的新開關后,故障依然存在;用百分表檢查絲杠螺母反向間隙,其4次重復定位誤差累積也超過0.30mm。

  難道問題真出在絲杠螺母反向間隙上?

  仔細分析,該機床剛安裝調試好,使用時間不長;之前使用各項精度完全正常,數控系統(tǒng)參數設置也未改動過,高精度的滾珠絲杠作為保證數控機床精度的重要部件,不應該這么快就出問題。用手正反向轉動絲杠,檢查絲杠螺母反向間隙,結果誤差在機床檢驗精度范圍內,完全正常!

  

動作規(guī)范圖

  問題應出在電動機部分。打開電動機后端蓋檢查,原來緊固編碼器和電動機軸的頂絲已經松動,電動機正反向轉動時,編碼器不能正確反映實際位置,正反向轉動次數越多、檢測的理論位置與后擋料實際位置誤差越大、加工零件的折彎次數越多,其尺寸誤差也越大。

 ?、蹎⑹竞髞韺⒋耸路从辰o廠家,原來這臺機床更換過編碼器,此次故障的根源應是安裝編碼器時,頂絲沒有擰緊,經過運輸和一段時間的使用,逐漸松動。

  (2)液壓系統(tǒng)故障

 ?、俟收犀F象 機床正常開機啟動時,摁下液壓泵啟動按鈕,滑塊沒有快速向上抬起,而是停在下面不動;并且液壓泵及液壓管路發(fā)出“嗡嗡嗡”的悶響,似乎要“悶車”了,而數控系統(tǒng)無報警,檢查電器及其連接線路,均正常。

 ?、诠收戏治龊团懦?依故障情況分析,問題應出在液壓系統(tǒng)上。根據動作規(guī)范圖(圖M),造成故障的原因:a.同步控制塊中由數控系統(tǒng)控制的4Y5比例換向閥沒有動作(圖N),使液壓泵打出的油無法進入液壓缸下腔,因此滑塊不能抬起;b.泵控塊中由數控系統(tǒng)控制的IYI比例溢流閥沒有動作,處于卸荷狀態(tài),使液壓泵打出的油沒能進入同步控制塊直接流回到油箱,或是動作沒有完全到位,提供給兩邊液壓缸的壓力不足以抬起滑塊。

  

液壓原理圖(左右缸同步控制塊相同)

  原因a很快就被排除了,因為機床左右液壓缸各有一個相同的4Y5比例換向閥,兩個閥同時出現故障的概率非常小,所以問題就被鎖定在原因b上。

  IY1比例溢流閥內可能有異物卡住了閥芯,即使數控系統(tǒng)發(fā)出了動作信號,而閥芯動作沒有完全到位,提供給兩邊液壓缸的壓力不足以抬起滑塊。液壓泵及液壓管路發(fā)出的悶響聲,應是高壓油高速流過系統(tǒng)管路引起振動和液壓泵在不正常的負荷下運轉發(fā)出的。

  將1Y1比例溢流閥拆下后,取出閥芯及各零件,連同閥體全部放入汽油中浸泡,清洗了三次(橡膠密封圈用煤油清洗),最后一次裝上,開機重新啟動,故障排除,機床運行正常。

  ③啟示此次故障雖出在閥上,但其最根本的原因是液壓油污染所致。因此,正確使用濾網對污染進行控制,及時更換液壓系統(tǒng)中的濾芯、濾網等,按時清潔油箱和更換正確型號的液壓油,平常應加強液壓設備的保養(yǎng),才能降低設備故障率、減少停機維修時間和維修成本、提高設備利用率。否則會因小失大,造成不必要的損失。